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  進(jìn)入冬季以來(lái),隨著氣溫的下降,市場(chǎng)需求減少,球磨機(jī)間歇性開(kāi)啟,入磨物料溫度較低,冬季供電電壓、電流變化較大,如果控制方面進(jìn)行調(diào)整,可能會(huì)出現(xiàn)飽和粉磨現(xiàn)象。

  1.生產(chǎn)中水泥磨“飽磨”(滿磨)的原因

  “飽磨”是管磨機(jī)進(jìn)、出料量失去平衡,在短時(shí)間內(nèi),磨內(nèi)存料量過(guò)多所致,當(dāng)磨音發(fā)悶,磨機(jī)電機(jī)電流表讀數(shù)下降,卸出的物料很少時(shí),說(shuō)明是“飽磨”。

  球磨機(jī)“飽磨”原因如下:

  (1)喂料量過(guò)大或入磨物料粒度變大、變硬、耐磨性變差,喂料量未及時(shí)減少。導(dǎo)致磨機(jī)工況逐漸惡化,倉(cāng)內(nèi)破碎能力明顯下降,物料進(jìn)出不平衡,大量未破碎的熟料夾在隔倉(cāng)板篦縫中,使一倉(cāng)物料不能及時(shí)排出,倉(cāng)內(nèi)存料過(guò)多處于飽和研磨狀態(tài)。

  (2)進(jìn)入磨內(nèi)的物料水分過(guò)大,通風(fēng)不良,風(fēng)不能及時(shí)將粉磨過(guò)程中產(chǎn)生的水蒸氣和細(xì)小物料排出磨外,導(dǎo)致物料因濕度過(guò)高而粘附在鋼球和襯板表面,使鋼球的沖擊力減弱,緩沖作用增大,降低了粉磨效率; 同時(shí),濕物料還會(huì)堵塞隔倉(cāng)板與卸料篦板之間的間隙,造成卸料困難。物料流速減慢,造成 “糊磨”。

  (3)鋼球級(jí)配不當(dāng),一倉(cāng)小鋼球過(guò)多,平均鋼球直徑過(guò)小,或填充率過(guò)低,或一倉(cāng)入磨物料填充率比第二倉(cāng)低太多,也可能是鋼球磨損嚴(yán)重,沒(méi)有填充球或倒球清料,沖擊力不強(qiáng),導(dǎo)致研磨效果減弱。

  (4)一倉(cāng)和二倉(cāng)之間的隔倉(cāng)板有一到兩處破損或穿孔,導(dǎo)致研磨體跑偏,研磨能力大大降低,造成分級(jí)紊亂。

  (5)磨機(jī)隔倉(cāng)板或篦縫出料口被碎鐵屑、雜物堵塞嚴(yán)重,篦孔變小,磨內(nèi)通風(fēng)不暢,造成飽磨。

  (6)冬季由于入磨物料溫度低,磨內(nèi)溫度上升緩慢,應(yīng)適當(dāng)減少入磨物料量。

  (7)外部因素的影響:外部電源電壓過(guò)低,導(dǎo)致設(shè)備運(yùn)行參數(shù)不符合要求,造成物料在磨內(nèi)不能正常粉磨。

水泥磨

  2.解決 “滿磨 ”問(wèn)題:

  (1)先大幅度降低給料量約5-10t;(2)同時(shí)加大磨內(nèi)通風(fēng)量,拉動(dòng)尾部風(fēng)門(mén)約5-10%,將磨內(nèi)物料拉出。

  (2)同時(shí)加大磨內(nèi)通風(fēng)量,拉動(dòng)尾部風(fēng)門(mén)約 5-10%,將磨內(nèi)物料拉出,發(fā)現(xiàn)提升機(jī)內(nèi)電流增大,說(shuō)明磨內(nèi)物料已拉出,當(dāng)提升機(jī)內(nèi)電流減小或穩(wěn)定時(shí),觀察磨內(nèi)主電機(jī)電流增大情況、 如果電流增大超過(guò)飽和電流,說(shuō)明飽和現(xiàn)象已經(jīng)消除,此時(shí)可逐步小幅度增加喂料量,并將尾部風(fēng)門(mén)調(diào)節(jié)到正常風(fēng)量范圍 此時(shí)可逐步小幅度增加喂料量,并將尾部風(fēng)門(mén)調(diào)節(jié)到正常風(fēng)量范圍。

  (3)如果減少進(jìn)料量效果不明顯,就要立即采取止料處理,有條件的可在水泥磨內(nèi)加入三乙二胺下腳料或多加干渣,使磨內(nèi)少料或無(wú)料產(chǎn)生更多的熱量。促進(jìn)水分加速蒸發(fā),被熱氣流帶走; 同時(shí),使鋼球、襯板及倉(cāng)板篦縫中的附著物,在其附著物的熱膨脹下開(kāi)裂,在研磨體的反復(fù)沖擊下剝落,使磨機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)中自行刷掉研磨體,使磨機(jī)聲音恢復(fù)正常,然后逐漸加大喂料量,或停料先拉磨尾門(mén)5-10%,1-2分鐘后關(guān)閉磨尾風(fēng)門(mén)開(kāi)度,使夾在篦縫中的物料顆粒脫落,再逐漸拉開(kāi)磨尾風(fēng)門(mén) 2 分鐘,如此反復(fù),直到看到入庫(kù)提升機(jī)的電流和磨機(jī)主電機(jī)的電流逐漸上升,表明物料已被拉出磨機(jī),說(shuō)明飽磨現(xiàn)象已消除。然后逐漸增加喂料量,在消除飽和粉磨2h后產(chǎn)量增加不宜過(guò)大,1-2h即可。因?yàn)轱柲ズ螅粋}(cāng)鋼球級(jí)配被打亂,如果加產(chǎn)幅度變大又會(huì)出現(xiàn)飽磨現(xiàn)象。

  (4)如果飽磨止料處理1h后無(wú)效,停機(jī),打開(kāi)磨門(mén)檢查隔倉(cāng)板是否損壞,研磨體是否跑倉(cāng);隔倉(cāng)板堵塞是否嚴(yán)重。

  檢查有以下幾種情況:隔倉(cāng)板上粘的物料很厚(有的約50mm),鋼球被包裹在厚厚的物料層中;隔倉(cāng)板篦縫堵塞嚴(yán)重;倉(cāng)內(nèi)(主要是一倉(cāng))90%左右的有效空間被研磨體和物料占據(jù)。根據(jù)實(shí)際情況采取相應(yīng)的處理方法。

  值得注意的是,當(dāng)飽磨現(xiàn)象比較嚴(yán)重時(shí)盡量不要立即采取停磨措施,一旦停磨可能會(huì)導(dǎo)致磨機(jī)啟動(dòng)不起來(lái)。停磨是最后的手段。

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